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發(fā)布時間:2021/6/25 10:38:22 欄目:行業(yè)動態(tài) 來源:
中國石化新聞網(wǎng)訊 近期,金陵石化2號常減壓裝置通過優(yōu)化流程、升級加熱爐控制系統(tǒng)、改型空氣預熱器等措施,節(jié)能降耗明顯,加熱爐爐效率提高1.5%,瓦斯單耗每噸下降0.8千克。
常減壓裝置是煉油化工行業(yè)的龍頭裝置,其能耗在整個石油化工的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中占比較高,因此降低常減壓裝置的能耗是提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要手段之一。
公司2號常減壓裝置于1976年投運,歷經(jīng)數(shù)次技改,至今已運行36個周期。在第36周期末期,換熱器效率下降,能耗較大,難以滿足生產(chǎn)要求。為此,相關(guān)人員對裝置能耗進行全面分析,與設(shè)計院對接探討,最終確定流程優(yōu)化方案。利用檢修時機及時優(yōu)化改造換熱流程,改型空氣預熱器,并升級加熱爐控制系統(tǒng)。
目前,運行結(jié)果顯示,換熱終溫提高8攝氏度,加熱爐爐效率提高1.5%,瓦斯單耗每噸下降0.8千克,裝置能耗大幅下降。
來源:中國石化新聞網(wǎng) (李愛銘)
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